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煤制油气化二厂硫磺包装实现外委转自营

来源:宁夏煤业 作者:陈亚楠 发布时间:2023-09-19

自2月16日煤制油气化二厂召开的一届三次职工代表大会审议并通过了《煤制油气化二厂硫磺包装自营管理规定》,煤制油硫回收装置硫磺包装走上了自营道路。至今,该自营项目节约21.16万元,预计全年可节约90万元委外费用。

这一硕果的背后是该厂硫磺造粒包装班班组7名员工不畏艰难,主动作为,实干苦干结出的成果。

气化二厂四车间硫磺包装班成立于5月底,班组共7人,3名男员工,4名女员工。主要负责三台硫磺造粒机、三条硫磺包装码垛机生产操作运行及日常维护和液硫装车、固硫装车、库棚文明卫生等工作。

“我们从来没有开过叉车啊?”

“虽然是硫回收的老员工,但是这么复杂的程序还没有接触过。”

“就这么几个人,每天两条线的生产量咱们能行吗?”

……

刚成立“硫磺包装外委转自营”项目时,有的员工发出质疑。

厂领导班子对新成立的班组说:“外委转自营这项工作对个人、对公司都是双赢的增效点。大家要转变观念,只要想干,就没有干不了的活儿。”

思路一转天地宽。

自5月份包装班成立以来,7名员工主动承揽包装各项工作,不懂就问,不会就学。车间职能组每周开展志愿帮扶活动,对硫磺包装厂房进行地面卫生清理,定置化整治为包装班组减轻工作量。厂负责人指派专业技术员分批次对包装班组进行技术指导和培训,“点对点、一对多”的技术培训和现场实操培训,提升了包装班组员工的应急处置能力,夯实硫磺装车安全管控基础,确保装置安全生产。

在分公司、厂及车间的大力支持下,大家自信心逐渐增强,干活也更有方向了,一点一点克服了人员业务技能不熟练、三台旧叉车频繁故障、酸性气负荷高硫磺产量大、造粒机包装机部件老化故障、人手紧缺等诸多困难,耗时4个月,顺利实现了硫回收装置稳定运行。员工支俊杰高兴地说道:“自营项目还真是不错,又学会了一项新技能。”

从克服干不了思想到发扬主动干的作风,包装班的员工个个都是好样的。“主任,二系列二级转化器催化剂清理工作量大,我跟宗超一组,由我们来完成。”在硫回收装置大检修分配检修任务时,48岁的老师傅、硫磺包装班班长安银贵说。清理催化剂是个细致活,需要的不仅仅是精湛的技术,还有专注的精神。进入到狭小的有限空间内,因为穿戴的防护服和佩戴的长管面罩、安全绳等,需要清理人员趴着或者蹲着干,转个身都困难,时刻要小心谨慎,他和宗超两人一前一后,密切配合,用铁锹头把催化剂攒在一起,用簸箕盛满倒入收纳袋里,反复地蹲下或趴着……同样的动作,一次又一次重复着,汗水浸湿了衣裳,他们的动作却没有一丝减慢,顺利按节点完成清理,保障了硫回收装置的检修进度。

徐丽华,一名70后女职工,今年6月是孩子参加高考的时间,但她深知现场包装人员少、工作量大,她毅然选择坚守工作岗位,用认真履职的精神为孩子加油打气。

正是他们主动作为,不计个人得失,实干苦干的工作态度,成就了硫磺包装的自营成果。

走进硫磺包装班组,桌椅整齐,窗明几净,陈设整齐的摆放着,却不见包装班的人员在屋内,他们都奔波在自己的岗位上。来到包装厂房,班长安银贵正在检查造粒情况,“作为党员及班长更重要的是在困难面前顶得上、打得赢,确保硫磺包装转自营顺利进行。”安银贵憨憨笑道。

一直以来,气化二厂紧跟分公司发展步伐,眼睛向内,优化人员机构设置,降低业务外包费用,合理安排一线年龄偏大人员转岗,拓展挖潜增效“新路子”, 搭建人尽其才“新梯子”。下一步,将通过技改创新实施,进一步优化装置运行,强化人才培养,站位新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,把好精细化管理和安全稳定生产的双向开关,在高质量发展道路上昂首阔步。

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