近日,烯烃一公司在关键设备自主可控道路上取得重要突破。面对全厂在线分析仪表长期依赖进口导致的备件采购周期长、维护成本高等现实困境,公司仪表团队主动作为,聚焦核心技术环节,成功实施国产化改造。截至目前,已完成超过两百台关键仪表的国产化替代,迈出了保障供应链安全、降本增效的坚实步伐。
公司秉持“由易到难、分步实施”的稳健策略,系统推进替代工作。在技术门槛相对较低的基础仪表领域,如水质分析PH计、电导率仪等,已率先实现批量替换,且运行稳定,为后续攻坚积累了信心与经验。在核心系统层面,团队成功对动力装置脱硫出口的烟气污染源在线监测系统(CEMS)实施了整体国产化改造,该系统已通过严格的环境保护验收,标志着在关键监测领域突破了国外技术壁垒。目前,团队正集中力量,对部分高精密仪表开展国产化可行性研究与试点应用,为未来全面深化替代工作储备技术与方案。
国产化改造已带来显著的综合效益,数据显示,相关仪表的整体运维成本较改造前下降约60%,关键备件的平均采购周期从以往的8周缩短至3周以内,效率提升显著。经实际运行验证,国产仪表设备可靠性满足生产要求。通过本轮项目实践,公司培养和锻炼了一批精通国产设备特性、具备自主实施与运维能力的技术骨干队伍,初步构建了自主可控的技术保障体系,为从根本上摆脱对外部技术的依赖奠定了坚实基础。
下一步,烯烃一公司将继续总结经验,稳步扩大国产化仪表的应用范围与深度,持续提升设备本质安全与供应链韧性,为公司高质量发展注入更强动力。
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